一、普通的有两个,焊前转加工,按样线分别焊在减速机箱体钢板的两侧,然后通过整体加工打孔成活。这种方案弊端主要是:1、两个都需要加工,增加了加工费用。2、焊好后通过焊缝渗漏试验证明焊缝不存在渗漏的前提下,整体钻孔成活,孔径与箱体钢板孔径仍有间隙,油可以通过这个间隙沿螺纹孔流出。这也是造成漏油的直接原因。影响产品整体质量。 二、通过ZF减速机配件设计师提出的方案,为整体做一个整体的改进,这个方案的优点是: 1、由于是一个整体,下料一次就行,减少了下料次数,同时节约了材料,降低了成本,同时也减少了加工费用。 2、减速机体上的法兰孔,由于比改进前加大了,更容易数控下料时割成,同样也减少了转加工次数,有效地降低了成本。 3、改进后的方案由于不存在以前与箱体钢板间隙问题,在焊缝完进行渗漏试验后不存在焊缝渗漏前提下,有效避免了减速机漏油问题的发生。 总结: 1、减速机箱体钢板与材质都是Q235,可焊性好,采用CO2气体保护焊,焊丝ER50-6,直径φ1.2mm,只要工艺措施得当,一般不会出现焊接缺陷。 2、通过 设计结构的改进有效避免了漏油现象的发生,同时节约了成本,提高了产品的质量,得到了用户的好评。 |